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確保渣漿泵經(jīng)濟(jì)運(yùn)行-輸出條件

作者:福陽(yáng)泵業(yè)  時(shí)間:2019-09-09  點(diǎn)擊量:

確保渣漿泵經(jīng)濟(jì)運(yùn)行-輸出條件:

保證渣漿泵的工作點(diǎn)是在最高效率點(diǎn)附近,即為合理的輸出條件。具體要求是:渣漿泵允許的工作范圍是設(shè)計(jì)流量(Q)的0.6~1.2之間,合理工作范圍值推薦在0.7~1.1p之間,最好的運(yùn)行工作點(diǎn)是設(shè)計(jì)點(diǎn)或接近設(shè)計(jì)點(diǎn)(一般為產(chǎn)品樣本3組數(shù)據(jù)的中間),且偏離設(shè)計(jì)點(diǎn)越小越好,最好在最高效率點(diǎn)以左附近工作。對(duì)于渣漿泵,設(shè)計(jì)點(diǎn)效率一般不是最高效率點(diǎn),但大多在最高效率點(diǎn)左側(cè)。其原因一是控制泵內(nèi)磨蝕漿體的流速,提高過(guò)流部件的使用壽命;二是輸送漿體因受密度影響,氣蝕性能低于同條件下的清水氣蝕性能。從氣蝕曲線看出,流量越大,氣蝕余量越高,即氣蝕性能越差。因此,也需要對(duì)流量進(jìn)行限制。注意:嚴(yán)格禁止泵在偏離允許工作范圍外運(yùn)行。渣漿泵廠家

1)偏大流量運(yùn)行,會(huì)導(dǎo)致渣漿泵抽空振動(dòng)、氣蝕性能變差,泵內(nèi)流速加大,出現(xiàn)脫流、斷流、沖刷加劇等不良現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致泵發(fā)生氣蝕而不能正常工作,使用壽命大大降低,和運(yùn)行噪聲大、電動(dòng)機(jī)超負(fù)荷甚至被燒毀等一系列問(wèn)題。

造成流量偏大的原因,是由于選定的泵揚(yáng)程遠(yuǎn)高于管路的損失揚(yáng)程,即安全富裕度過(guò)大。

解決措施:①可通過(guò)車(chē)削葉輪降低泵的揚(yáng)程以達(dá)到與管路阻力匹配;②降低泵的工作轉(zhuǎn)速;③管路上加裝節(jié)流孔板或關(guān)小閥門(mén)以提高管路阻力。因該方法對(duì)閥門(mén)破壞嚴(yán)重且對(duì)節(jié)能不利,所以,該方法不在特別情況下一般不用。

2)偏小流量運(yùn)行,會(huì)導(dǎo)致泵的出力不足,不僅不能及時(shí)排出所要求的漿體,還會(huì)加重葉輪入口處的磨損。更嚴(yán)重的是,當(dāng)流量小到泵的設(shè)計(jì)流量35%以下時(shí),會(huì)發(fā)生斷軸現(xiàn)象。

造成偏小流量原因:一是泵的揚(yáng)程遠(yuǎn)低于管路的損失揚(yáng)程;二是吸入、輸出管路或葉輪等出現(xiàn)堵塞;三是管路內(nèi)部結(jié)垢或閥門(mén)未全部打開(kāi)。

解決措施:①更換泵型以適應(yīng)管路阻力要求;②清理系統(tǒng)內(nèi)的堵塞物;③對(duì)管路除垢清洗,檢修閥門(mén)并使其全部開(kāi)啟。

例如,該公司一個(gè)系統(tǒng),要求輸送流量610mm³/h,輸送高差34.9m,輸送介質(zhì)為煤水混合物。計(jì)算的漿體管路系統(tǒng)損失揚(yáng)程為18m,總揚(yáng)程52.9m。按常規(guī)設(shè)計(jì),流量在計(jì)算值的基礎(chǔ)上增加20%;揚(yáng)程增加10%,即流量按732m/h、揚(yáng)程按58.2m參數(shù)選泵。選用河北泵廠的200ZJ—I—A6泵,配用電機(jī)185kW/380V/980r/min。該泵效率高達(dá)83%,是理想泵型。但運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),泵吸人條件經(jīng)常遭到破壞,出現(xiàn)抽空振動(dòng)、間斷排水,噪音較大、電流不穩(wěn)等現(xiàn)象,最大運(yùn)行電流為303A。

分析研究后,將葉輪直徑車(chē)削25mm,運(yùn)行效果非常理想,無(wú)任何故障,運(yùn)行電流降至255A。僅此改進(jìn)就節(jié)約24.45kWh,年節(jié)電176000kWh,年節(jié)省電費(fèi)約7萬(wàn)余元,效果顯著。可見(jiàn),選擇合理工況點(diǎn),不僅保證泵安全穩(wěn)定運(yùn)行,還節(jié)能降耗。

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(責(zé)任編輯:渣漿泵123weixiu.com)

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渣漿泵知識(shí)

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